根據上次改造實測值和計算的共振峰轉速類比可以得到,經過方改圓后的實際共振峰轉速能避開工頻轉速,但北南向的轉速尚不能完全避開共振峰轉速。加上方孔改圓孔的方案,在電廠現場實施是有困難的,所以只能在保留原方孔方案的基礎上進行再加固,以滿足頻率要求。通過對支座筒體的模態變形圖分析,可以發現在西東向振動值過大時,水泵筒體上圓孔位置發生較大變形,因此需要在圓孔側也需要加固以提高西東向的振動頻率。
圖2所示的雙冏模型具有320812個節點數,網格劃分情況如圖所示。模型計算結果為,西東向和北南向的共振峰轉速分別為1143rpm和1205rpm,計算的預期共振峰轉速可以達到l005rpm和1060rpm,兩個方向預期共振峰轉速都超過了lOOOrpm,西東向和北南向基本避開共振峰轉速,可以滿足要求。
通過雙冏模型的變形圖如圖3,圖4所示。由圖可以看到,方孔處變形比之前均勻,而圓孔處受力也較均勻,切變形量也明顯減少,變形均有所改善,達到了預期的效果。
雖然雙冏模型有效地提高了固有頻率,但是考慮到電廠實際情況下的雙冏模型,豎筋和橫筋是螺旋狀,不便于加工,因此模型8的雙冏模型只能作為備選方案提出,http://gygpump01.cn.qiyeku.com還需再尋求加工方便又能達到電廠要求的加固方案。
根據以上變形云圖,圖3,圖4分析可以知道,該圓筒的方孔和圓孔周圍有較大的變形,所以選擇加豎筋和橫筋的方案,只要能達到相同效用也是可以的,且加工方便。為了保持數據統一,豎筋的尺寸均為30*90,橫筋的尺寸均為40*90。其筒體加固的方案和描述及計算結果為如圖的9~12模型。
方案9是在方案8的基礎上進一步改造,圓孔的雙囧改造成兩條豎筋的模型,如圖所示,西東向和北南向的共振峰轉速分別為1186rpm和1117rpm,即預期共振峰轉速為l043rpm和983rpm。和方案8相比,水泵西東向的共振峰轉速提高了38rpm,但是北南向的共振峰轉速卻下降了77rpm,所以需要再改造加固的方式,以達到方案8的雙囧模型的共振峰轉速。
方案10是在方案9的基礎上改造,方孔的囧字改成兩條豎筋,如圖5所示。西東向和北南向的共振峰轉速分別為1167rpm和1118rpm,即預期共振峰轉速為1027rpm和984rpm,加豎筋和加兩條斜筋的效果相差不大,比較發現加豎筋后的共振峰基本達到原來雙囧的效果,而且豎筋易于加工,所以水泵筒體改用豎筋的方案比雙冏的方案較優。但是北南向的共振峰轉速基本沒有變化,不能完全避開共振峰轉速,所以再加固北南向圓孔處,使其共振峰轉速達到l000rpm以上。
方案11在方案10的基礎上在圓孔下方增加圓環,如圖6所示。水泵西東向和北南向的共振峰轉速分別為1172rpm和1148rpm,即預期共振峰轉速為1031rpm和lOllrpm,均超過了lOOOrpm,基本達到加固的要求,證明了加固北南向圓孔方案的可行性。
從方孔和圓孔的變形圖可以看出,圓孔處靠上部分有較大的變形,下方的變形數值的{zd0}值有所減小,廣一水泵振動情況得到了改善,兩個方向的共振峰轉速基本均衡,加上垂直豎筋和橫筋易于加工,基本認為達到要求。
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