采用中性、酸性兩段浸出,酸性濃密上清加鋅粉置換生產工藝富集回收多膛爐
氧化鋅中的銦。在原有的兩段浸出生產流程下,浸出強度不高,銦只有50~60%轉入溶液,還有相當一部分銦隨鉛、銀一起留在浸出渣中,送鉛系統處理,造成銦資源浪費。2000年~2004年,銦從氧化鋅至富集渣回收率只有52.76%,銦的資源沒有得到充分利用,因此有必要研究新的工藝來提高銦的回收率。
在系統分析研究原有工藝技術基礎上,開發了氧化鋅中性浸出—中性濃密底流廢電解液+硫酸酸性浸出—酸性濃密底流廢電解液+硫酸高酸浸出—高酸濃密—高酸上清氧化鋅快速預中和—酸性濃密—酸上清鋅粉置換新工藝流程
特點:1、采用三段浸出工藝,在合適的酸度下進行高酸浸出并加入適量氧化劑,顯著地提高了銦的浸出率。2、采用特殊方式添加{gx}混合絮凝劑,確保了高酸浸出礦漿快速沉清,并明顯改善了高酸濃密底流沉清過濾性能。3、采用氧化鋅焙砂對高酸濃密上清進行快速預中和,實現了高酸浸出及預中和新工藝與原二段浸出工藝的合理融合。
經工業應用表明,銦富集回收率達到了66.43%,提高了13.67%,浸出渣含鋅降低至7.17%,降低了3.39%,經濟效益顯著。該成果技術先進,成熟可靠,運行穩定,填補了國內空白,達到了國際先進水平。在鉛鋅冶煉行業綜合回收氧化鋅中銦具有很好的推廣應用價值。經提銦后的氧化鋅浸出渣,可作為等級鉛精礦無償返回鉛冶煉系統,有利于綜合回收煙塵中的鉛、錫、銻、銀、鉍等有價金屬,符合循環經濟的原則。
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